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在油气销售寒冬期,降本增效应该怎么做?西北油田油气运销部用站库优运行、减排勤分析、设备常优化交出了一份满意的答卷,做大了降本增效的“大蛋糕”。
向站库运行要效益
“合理混配、错峰用电、以置换代循环,今年我们大力开展站内优化运行,累计节约运行成本三十多万。”提到站内优化运行带来的成果,该部雅克拉末站站长郭园一脸的兴奋。
该站充分利用上游进站油品温度,结合储罐生产用途,采取“混合进罐”、“边进边出”等方式,提高储罐换热效率,保证外输温度。同时,在满足全天外输任务的前提下,利用大排量外输温降小的原理,采取间歇停炉方式,完成外输任务,降低用气成本,提高天然气商品量。
“我们结合生产经营计划及装置运行情况,调整外输泵运行模式,谷峰段运行4-5台外输泵,高峰、平峰段运行3-4台外输泵,减少用电量,节约电费近十万元。”郭园介绍道。
该站技术人员根据火车外运量减少的实际情况,将火车装车系统管线采取以置换代循环的方式,维持装车系统安全运行。在重油火车计划装车完毕后,利用凝析油将装车管线重油进行置换,减少每日重油系统站内循环作业,降低用电成本,提高凝析油商品率。
让节能减排出成绩
2016年,油气运销部持续做好节能减排工作,总能耗比2015年节约了2167吨标煤,同比降低了8.33%,单位油气综合能耗降低了14.37,再创历史最好成绩。
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在开展节能减排工作时,油气运销部坚持基层班组每日统计分析能耗变化情况,各耗能单位每周分析管线系统效率、站效、炉效变化情况,节能管理办公室每月汇总各外输系统能耗数据,并进行统计、分析,提出节能减排的具体措施。
“我们通过自下而上的能耗统计分析与总结,快速、有效的查找出导致能源消耗量变化的主要因素,为站库参数运行优化与调整提供有力依据。” 该部副主任辜启刚说道。
该部通过加强管道运行管理来提高运行效率,由技术人员定期分析输油气系统运行数据,计算站效、管效、泵效等最优运行评价指标。同时,技术人员依据站库、管道历年运行数据及管段起、终点运行要求,借助管道运行模拟运行软件优化求解运行参数,寻求最优经济运行区间,效果显著。
用设备优化淘真金
压缩机是油气运销部输气首站的运行核心,在以往运行中,因受来气压力及机组实际运行工况的影响,每台压缩机组的实际排量与额定排量差距较大,这不仅增加了机组运行数量还增加了站库能耗。该部组织技术攻关,在保证高压天然气供应的前提下,优化了输气首站压缩机运行模式,由之前的4台机组降为3台机组运行,有效降低了站库运行成本。
“通过优化压缩机组运行模式,2016年就我们节省电耗367万度,节省机组油耗1542kg,累计降低车本142万余元,真正从压缩机里淘出真金白银。”该部副主任袁浩高兴的说。
同时,该站排查了片区低压气管网的补气节点,重点分析低压管网补气点的运行数据,找出了平衡关系,把上游多余气量全部输往低压管网,避免放空,做到效益最大化。
该部塔库首站在满足运行要求的前提下,对部分备用机泵实行“准停机”,即进行正常的盘泵操作,但不进行启停机操作,避免机泵发生故障。方案实施以来,6台“准停机”机泵未产生维保费用,有效控制了维修成本。
“我们还利用凝析油储罐与装车栈桥高程差,结合凝析油库存,采用不启装车泵自压装车方式,累计降低用电成本十余万元。”袁浩介绍道。